A、改變往復(fù)泵的活塞沖程長(zhǎng)度
B、改變往復(fù)泵的活塞移動(dòng)次數(shù)
C、調(diào)節(jié)往復(fù)泵的入口閥開度
D、調(diào)節(jié)往復(fù)泵的回流閥開度
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A、先停運(yùn)行泵,再啟動(dòng)備用泵
B、檢查備用泵的備用情況
C、備用泵啟動(dòng)后再停運(yùn)行泵
D、切換前先投用備用泵安全閥
A、檢查泵的零部件是否齊全
B、檢查泵的潤(rùn)滑情況
C、打開往復(fù)泵的進(jìn)出口
D、打開泵的排氣閥排氣
A、用硫銨頂入分離器,再用工藝水頂入粗油槽
B、退料至中和進(jìn)料緩沖槽
C、送入硫萃并加大硫萃投苯
D、保留在中和槽中并加水稀釋
最新試題
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差時(shí),應(yīng)回流至蒸餾進(jìn)料緩沖槽。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的處理有()。
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的處理方法有()。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
堿管堵對(duì)蒸餾操作無(wú)影響,對(duì)蒸餾餾份質(zhì)量有影響。