A、先停運(yùn)行泵,再啟動(dòng)備用泵
B、檢查備用泵的備用情況
C、備用泵啟動(dòng)后再停運(yùn)行泵
D、切換前先投用備用泵安全閥
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A、檢查泵的零部件是否齊全
B、檢查泵的潤滑情況
C、打開往復(fù)泵的進(jìn)出口
D、打開泵的排氣閥排氣
A、用硫銨頂入分離器,再用工藝水頂入粗油槽
B、退料至中和進(jìn)料緩沖槽
C、送入硫萃并加大硫萃投苯
D、保留在中和槽中并加水稀釋
A、進(jìn)料管線
B、殘液管線
C、餾分管線
D、回流管線
最新試題
造成熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
蒸發(fā)塔進(jìn)料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進(jìn)料量的40%,頂部工藝?yán)淠夯亓髁髁繛?.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
造成堿管堵的原因有()。
某輸水管道內(nèi)徑為200mm,流速為4m/s,現(xiàn)增加一支管將其流速降為2m/s,流量不變,問增加的支管中的流速為()m3/s。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
堿管堵對(duì)蒸餾操作無影響,對(duì)蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。